一、原工藝流程的簡述
主廠房篩上量及中礦通過中轉(zhuǎn)泵站給入鐵紅一段圓振動(dòng)篩(6臺(tái))及一段磁選機(jī)(2臺(tái)),一段圓振動(dòng)篩篩下量直接進(jìn)入三段3號脫水槽,3號脫水槽精礦給入磁選柱進(jìn)行分選后經(jīng)由精礦泵打入老線過濾;一段磁選機(jī)精礦進(jìn)入一段磨礦(2臺(tái))后,其溢流與一段圓振動(dòng)篩的篩上量一同進(jìn)入二次磨礦(2臺(tái)),二次磨礦的溢流進(jìn)入二次分級機(jī)(2臺(tái)),分級返砂回到二次磨礦,分級的溢流直接進(jìn)入二段脫水槽(2臺(tái)),脫水槽的精礦進(jìn)入二段小磁選機(jī)(5臺(tái))進(jìn)行磁選,磁選機(jī)的精礦進(jìn)入二段細(xì)篩泵池內(nèi),經(jīng)由細(xì)篩泵(4臺(tái))打回到二段圓振動(dòng)篩(5臺(tái)),圓振動(dòng)篩的篩上量經(jīng)由二段磁選機(jī)(2臺(tái))給入二段磨礦形成閉路循環(huán);圓振動(dòng)篩的篩下量給入三段1號、2號脫水槽,脫水槽精礦給入磁選柱(4臺(tái)),磁選柱的精礦經(jīng)由精礦泵打回到老線過濾;磁選柱的中礦進(jìn)入返礦泵池內(nèi)打回到二段脫水槽分礦箱內(nèi)。
二、改造后的流程和改造部分
1、將一段圓振動(dòng)篩拆除,在該平臺(tái)上增加3臺(tái)濃縮磁選機(jī)。
2、將一段分級拆除,在該平臺(tái)上增加4臺(tái)二段圓振動(dòng)篩。
3、將原有二段小磁選機(jī)改為3臺(tái)Φ1021型磁選機(jī)。
4、將原有細(xì)篩泵池廢除,在二段小磁選機(jī)下部新安裝一個(gè)細(xì)篩泵池,并將原有4臺(tái)細(xì)篩泵管路進(jìn)行改造,轉(zhuǎn)2臺(tái)泵分別打入老二段圓振動(dòng)篩分礦箱和新改造二段圓振動(dòng)篩方箱內(nèi),兩工兩備將原有7臺(tái)脫水槽進(jìn)行更換。
三、改造后的效果
1、通過將原有一段圓振動(dòng)篩拆除換成一段濃縮磁選機(jī)。既保證了球磨機(jī)內(nèi)濃度,又去除了中礦影響鐵精礦質(zhì)量的因子,達(dá)到了改善流程的效果。
2、將一段分級拆除換成二段圓振動(dòng)篩。增加了二段圓振動(dòng)篩的處理能力,有效地降低了流程內(nèi)的循環(huán)負(fù)荷量,保證了流程順行。
3、將磁選機(jī)改型不但提高了其處理能力,同時(shí)也使設(shè)備大型化,符合現(xiàn)代礦業(yè)的發(fā)展趨勢。
4、更換原有脫水槽保證了脫水槽的處理能力,對鐵紅流程提高質(zhì)量起到很大作用。
綜上所述,通過此次改造不但是鐵紅設(shè)備規(guī)整化、大型化,同時(shí)也提高了鐵紅的處理能力及提質(zhì)幅度,有效地緩解了四選車間二段篩分流程的壓力,對車間提高產(chǎn)量起到很大作用。